<< 2025-04-15 | 2025-04-17 >>

工作

成果和进展:

  • 对昨天做的五组模拟镍二水样进行抽滤,污泥颜色还是比较绿的,里面的镍品味应该不低的。滤液用于测定氨氮和总磷含量,结果显示五组总磷均在个位数范围内,除磷效果优异。氨氮预处理后显色仍有轻微浑浊干扰,但数据也维持在个位数,整体可以接受。
  • 对五组模拟镍一出水中的重金属铬、铜、镍进行测定,结果镍含量比较高的损失不多,铜含量还有个位数但好处理,铬含量低的就直接达标了。
  • 将前两天做的氯化亚铁固体组与曝气吹脱组的滤液按 1:3 与镍水混合,调节 pH 至 8 后预沉淀,也是作为模拟镍水进行一级处理。后面依旧进行了抽滤,滤液会在后续处理,污泥则拿去烘干。
  • 严厂想要比较化学镍水的成本,我就用之前做的《化学镍水计算-Envdama-函数》脚本算了下,向他说明了每个工艺的计算说明和最后的结果,结果他不信觉得芬顿工艺没那么低,一定要自己重新核算了一遍。这次采用理论计算,先计算次钠工艺的成本,假设化学镍水中的总磷全部为次磷,则总磷与次钠的摩尔比为 1:2,最终显示吨水成本约为 25 元左右。接着计算了芬顿工艺的成本,同样假设以次磷计,从 +1 价升至 +5 价需提升 4 个价位,铁只能变化 1 个价位,因此铁需求为 4 倍,那么双氧水需求为 2 倍。结果显示仅亚铁成本就达 26 多元,更不用说双氧水的费用。于是严厂因此认为芬顿工艺不划算,镍泥品味即使再高也难以抵消成本压力。随后我与光文重新讨论,发现芬顿工艺的成本计算存在误差。应将次磷与羟基自由基进行比较,但考虑到羟基自由基能够反复生成,需要用到的亚铁和双氧水没有之前算的那么多。因此仍按之前方法计算,即认为次磷全部被氧化成正磷,再被芬顿反应产生的三价铁全部沉淀掉。考虑到双氧水需过量使用,那么最后总磷、亚铁与双氧水的摩尔比控制在 1:1:1.5 比较合理。这样算的话芬顿工艺的药剂成本是低于次钠工艺的,但现场有预沉淀导致沉不下的次磷(化学镍水中次磷占总磷的 40%)才用次钠工艺处理,因此此部分成本未必高于芬顿工艺。
  • 最后是与光文讨论操作问题,尤其是药剂投加量的控制,他们仍存在疑虑。为此,我反复强调要点,并以后京的案例举例,说明通过观察氢氧化铁颜色判断药剂过量的方法的可行性。我理解他们的顾虑,但目前确实无更佳方案,只能尽力消除疑虑。我觉得的难点在于现场未监测过总磷,可能需先进行一段时间的监测,才能确定合适的亚铁和双氧水常规用量。

明日工作安排:

  • 继续测样和做实验。

复盘:

  • 和现场沟通是真的难啊,怎么说他们都不信我的。

生活

流水账:

  • 因加班回酒店时已很晚,真的很难打到车。尽管加价到 70 多了,依旧无人接单,等了好一会儿才有车。
  • 回到酒店快 9 点了,有点晚了就没运动,直接开电脑玩了一会儿,再补完 2025-04-112025-04-12日记,看完小说更新后就睡了。

情绪:

  • 打不到车的时候有点 烦躁 ,但没办法只能硬等,还好最后有人接单了。还有就是加班很晚,人就还是挺 疲惫 的,就没运动去休息了,这是合理的。

感恩:

  1. 感激严厂光文,一起深入讨论了除磷的成本,提供了宝贵的意见和建议。
  2. 虽然没办法要和师傅一路聊,但还是很感谢他接我这个单的,不然晚上真回不了酒店了。
  3. 感谢华信的化验员,帮我测了五个水样的重金属含量。

成就:

  1. 尽管不被严厂光文信任,但还是尽可能的打消他们的疑虑。
  2. 加班几小时,虽然不想的。
  3. 补完了 2025-04-112025-04-12日记,确保了记录的连续性和完整性。

反思:

  • 像是二级出水这种明显各种指标都很低的水样,测的话稀释倍数也不高的,测氨氮的时候习惯了没预处理,结果遇到沉淀需要重测,以后得多注意点。